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加工分廠(chǎng)圍繞公司提出的“把工廠(chǎng)改造精、把產(chǎn)品制造精、把企業(yè)管理精”的戰略方針,在提高零件的制造質(zhì)量上做了大量的工作,使相關(guān)零件的加工質(zhì)量有了明顯的提高。
一是提高了前、中、后軸承座的幾何精度。前、中、后軸承座的軸承孔曾一度存在部分零件的圓度超差。為此,質(zhì)管部在生產(chǎn)現場(chǎng)、倉庫進(jìn)行了零件檢驗。經(jīng)過(guò)數據處理,查出有的零部件數據不理想,內孔圓度>0.005~0.020。裝配時(shí)不得不用鉸刀鉸孔,直接影響裝配進(jìn)度。羅拉軸承座座孔的工藝分析報告送到加工分廠(chǎng)后,工藝員李成波承擔了此項攻關(guān)任務(wù)。為攻克難關(guān),李成波一方面調整加工工藝,將鉆孔等引起軸承孔發(fā)生變化的工序一律安排在鏜孔前進(jìn)行,以切實(shí)消除內孔的圓度誤差;另一方面為解決孔內油孔的毛刺及油孔對鏜刀的磨損問(wèn)題,他采用移位編程工藝,精鏜前先編程鏜削油孔處,不僅減少了刀具的磨損,而且減少了手工去內孔毛刺工序。通過(guò)上述兩項工藝改進(jìn),軸承孔的形位公差得到了有效地控制。
二是積極配合總裝車(chē)間提高零件的裝配質(zhì)量。FA315、FA317A的車(chē)頭、車(chē)尾墻板,其電器罩板孔、導流安裝板孔、濾棉箱安裝孔,FA305大罩板安裝孔等處的螺孔,曾由總裝車(chē)間配鉆、配攻。這樣,在裝配時(shí)勞動(dòng)強度大,質(zhì)量難保證,且裝配周期長(cháng)。為了提高裝配質(zhì)量,減輕裝配的勞動(dòng)強度。工藝員王群芳多次到現場(chǎng)進(jìn)行工藝改革,將有的部位制作了鉆孔模板,有的部位采用在龍加、五面體上打中心孔,再在鉆床上鉆孔攻絲。目前,所有機型的車(chē)頭、車(chē)尾墻板,FA305車(chē)面共27個(gè)螺孔已由加工分廠(chǎng)完成。這一工序歸口后,獲得了總裝車(chē)間員工的好評。
三是穩定了羅拉跳動(dòng)精度。加工中心區域承擔著(zhù)羅拉的加工任務(wù),羅拉齒部跳動(dòng)不穩定,導致裝配校直工作量大。工藝人員認真地分析了羅拉跳動(dòng)不穩定的原因,找出了主要問(wèn)題,即羅拉錐體部位一次切磨成型,徑向磨削力導致零件變形。為此,他們從工藝上入手,增加了中心孔的研磨工序;增加了錐體部位的精磨工序;增加了齒部精磨工序,加長(cháng)了軋齒時(shí)齒部切入的長(cháng)度。經(jīng)過(guò)上述四項工藝調整,羅拉的跳動(dòng)有了明顯的好轉。